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煤矿综采工作面拉串车回绳装置的设计要点

更新时间:2009-03-28

引言

由于煤矿开采环境恶劣,且对企业采煤工艺的要求非常高。综采具有功率消耗低、安全性高、工作效率高、产量高等优势,不仅减少了劳动强度,而且还为煤矿开采创造了良好环境,成为当前煤矿开采的主要发展方向[1]。虽然此开采工艺具有很多优势,但是煤矿开采地质条件恶劣,且综采工艺的发展速度较快,因此,急需对装置进行改进[2]。本文主要对综采工作面拉串车回绳装置的设计进行研究。

1 回绳装置的工作原理

将回绳装置骑在工作面的两个轨道上,并使用U型卡将其固定。利用乳化液泵站,在固定盘上完成液压单体固定操作,使其顶放在装置的固定盘上,同时在工作面上安装顶板,进一步对其进行固定,从而达到提高装置稳定性的目的。本文设计的回绳装置依靠滑轮来改变方向,通过调度绞车将其转移到与变电站相同的方向,启动调度绞车完成串车的拖动操作。

本文研究区域为江苏省沿海地区。江苏省东部的海岸线自长江口崇明岛附近向北延伸直至海州湾。采用的沿岸风塔资料所在位置及数据有效率如表1所示。风塔资料时间分辨率为10 min。风塔资料覆盖的时段为2009年4月—2010年6月,三座风塔分别位于江苏海岸线的北部、中部和南部(图1)。经质量控制后,各测风塔数据的有效率均在98%以上,能较好地反映风场实况。

2 回绳装置结构设计

为了克服传统液压支架装车装置存在的不足,本文设计了一种新型综采工作面拉串车回绳装置。该装置主要由千斤顶与支撑框架构成。其中,支撑框架沿着巷道长向两组相间布置,并在巷道底部沿长向布置了轨道,在轨道的两侧设置千斤顶,其安装方向为垂直向下。另外,在千斤顶下半部分活塞杆处设置了吊钩,从而确保装置操作的便利性,结构简单合理,有效控制了成本,使后期的维护工作量较少[3]。如图1所示为综采工作面拉串车回绳装置结构设计图。

本装置主要由两部分构成,其中一部分是支撑框架,另一部分是千斤顶。其中,支撑框架有两组,均沿着巷道长向布置,采取的布置方式为相间布置,在巷道的底板位置上沿着长向布置了轨道,在这个轨道的两侧安装千斤顶,其安装方向为垂直向下。在千斤顶的下方安装活塞杆,并在其下方设置吊钩。接下来,移动液压支架,使其转移到框架下方,起到控制活塞的作用。当活塞杆伸出以后,位于活塞杆下方的4个吊钩会立即勾住液压支架的两侧,以此控制千斤顶。如果千斤顶向上伸出,则液压支架将立即被提升。采用同样的方法将平板车移动到液压支架下方,对千斤顶进行控制,当活塞杆向下伸出时,液压支架将立即掉落,最终落在平板车上,使用平板车可将液压之间快速转移至指定位置。

  

图1 综采工作面拉串车回绳装置结构设计图

为了确保本文设计的回绳装置运行效果良好,在支撑框架的设计上花费了大量时间,其主要由两部分构成,一部分是对称立杆,数量为2个;另外一部分是横梁,将该组件沿着水平方向安装在立杆上端。为了保证装置的平衡,在横梁上方安装一对链条,采取对称安装方式进行安装。利用连接件,在链条下方安装千斤顶。为了保证装置的安全性,本文设计的装置添加了缓冲垫,并将其安装到立柱上,此立柱位于支撑框架的两侧。在安装时,测量非常精细,支撑架两侧的千斤顶与巷道中心之间的距离均相等。装置中,横梁主要由形梁并排安装构成,并且所有形梁的下方均安装立柱。另外,在链条下方安装第一连接扣和第二连接扣,将两个连接扣固定到一起,形成一种连接结构,应用在千斤顶与链条之间。在千斤顶的下方活塞杆出装置第三连接件,利用圆形链条,将吊钩安装在第三连接件的下方,其中,吊钩设计为S形,这样就可以有效避免吊钩与千斤顶在装置运行期间发生晃动。

3 设计要点分析

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2)对于装置的连接件,为了避免装置在作业期间上下晃动,必须依据实际作业情况,明确矿井轨道的实际宽度,选取钢板进行加工,并在钢板的上方打4个通孔,用于焊接连接件。接下来,使用U型卡将其固定,从而实现预期效果。

1)对于回绳装置中梁的设计,为了避免装置在作业期间左右晃动,应采用型号为11号的工字钢,并将其骑在两个轨道上,使用U型卡槽固定。

4)对于装置的加工,对装置梁卡槽有一定的要求,如果设置过宽,则很有可能出现回升装置左右移动的情况,导致装置失去重心,无法稳定运行。所以,在加工装置时,需要依据轨道的信号来设计卡槽的宽度。另外,装置的高度也需要量身定做,不可以过高或过低,否则很容易导致钢丝绳跑偏。目前,应用比较多的加工方式为焊接工艺,由于本文设计的装置采用组装连接方式,因此,必须加大焊接工艺的重视度,否则在拉串车的过程中,装置很有可能散架,从而发生安全事故。

本文设计的回绳装置使用的材料主要有6个,分别是U型卡、销子、回绳轮槽、梁、回绳轮与连接件。本文将从以下6个方面对装置的设计要点进行分析。

3)装置的主要执行元件为回绳轮,本文的设计方案严格按照《机械设计》手册中的所有条款进行设计,经过多次测试分析,获取最佳滑动效果。该部分的设计需要注意加工滑轮的选取,必须依据调度绞车钢丝绳型号的选取情况来完成,同时做好钢丝绳回转度与破断力的计算工作。避免钢丝绳过长,对其使用寿命造成影响。

5)对于材料的选取,为了保证装置的整体机械强度,必须考虑到各个器件的重量,使其组合起来不会太重。因此,在选取材料时,应结合施工的实际情况,挑选合适的材料进行组合,从而获取最佳回绳装置。

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6)对于安装的质量,为了保证装置的质量,完成所有器件的安装后,检查是否稳固,如果发现有松动情况,立即用U型卡将其固定,并且将液压单体支架打到足够压力,从而为装置的安装提供质量保障。

4 应用情况与经济效益分析

本文设计的装置于2017年5月完成,并在当月加工,成品在6月正式投入使用。在整个生产过程中,该装置运行稳定,在短时间内完成了工作面搬家,解决了工作面接替紧张的问题,为工作面的顺利推进提供保障。通过使用回绳装置,液压支架的运行效率、装车、安全性不再存在问题。测试结果表明,装置的工作效率至少提高了5倍。由于该装置操作简便,操作人员可以在短时间内掌握。预计加工一台装置的成本为1.5万元,每年装置问题减少的收益为200万元,更换设备需要花费50万元,因此,一台装置可以为煤矿开采公司节约248.5万元。

参考文献

[1]李向阳,马晋民,刘高峰,等.大宁煤矿综采工作面巷道布置优化设计[J].煤炭工程,2016,48(5):4-7.

[2]杜岩,孟国营,张瀚文,等.煤矿综采工作面输送设备嵌入式监控平台设计[J].工矿自动化,2014,40(7):96-98.

[3]马矿生,李厥高,李伟.大采高综采工作面初采强制放顶方案优化设计与施工[J].煤矿开采,2013,18(3):97-99.

 
齐成成
《机械管理开发》 2018年第04期
《机械管理开发》2018年第04期文献

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