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复合肥生产装置燃煤热风炉环保现状分析及改造方案

更新时间:2009-03-28

1 改造前情况

1.1 工艺流程

河南心连心化肥有限公司复合肥分公司现有3条150 kt/a旋转造粒生产线,其生产工艺流程为尿素、磷酸一铵、氯化钾、添加剂等原料按比例掺混后送入破碎机进行破碎,破碎后的物料送至造粒机中并喷入适量的蒸汽和水使物料黏结成粒,出造粒机的湿颗粒进入卧式旋转筒干燥机与热风逆向直接接触换热。热风热源由燃煤热风炉提供,所用燃煤为赵固块煤,含硫质量分数低于0.4%。正常情况下的燃煤热风炉炉膛燃烧温度在600~700 ℃,出炉膛的高温烟气进入尾部烟室,与吸入的冷风掺混后温度降至200 ℃以下,随后经烟道进入引风机;烟道上设置有冷风吸入口,通过调节冷风吸入量使进入干燥机的热风温度保持在170 ℃以下,短时生产全固体配方肥料时干燥温度需达300 ℃;经干燥机后携带粉尘的热风温度降至45~70 ℃,通过风机抽出后依次经旋风除尘器、重力沉降室、文丘里洗涤器,最后经由50 m高的烟囱排放。

1.2 工艺参数

干燥机进口热风温度170 ℃,当生产全固体配方肥料时为300 ℃(根据销售订单确定运行时间),进口热风流量60 000~80 000 m3/h。单条生产线最大产能(只存在于个别配方,并取最好状态)27 t/h。吨复合肥耗煤量11 kg,燃煤热风炉平均耗煤量约120 kg/h,最大耗煤量300 kg/h,燃煤发热量约28 464 kJ/kg(6 800 kcal/kg)。平均年运行时间为7 560 h,参考历年耗煤量情况,3台燃煤热风炉平均年耗煤在2 750 t左右。煤炭价格按照810元/t进行计算,年燃煤成本约为223万元。

微波加热预处理后的试样采用自然冷却或水冷却后进行磨矿试验。未处理样品、微波加热预处理后自然冷却的样品、微波加热预处理后水冷却的样品的磨矿试验结果如表4所示。

1)高原4月感热通量和夏季长江以南地区降水有相似的年际和年代际变化特征,均出现了4 a主周期和8 a副周期,在1983年、1998年、2011年前后均有明显的转折变化。

1.3 排放烟气检测数据

2016年10月,对复合肥装置外排尾气进行了检测,检测结果分别如表1和表2所示。

表1 复合肥装置排放尾气检测数据

  

项目烟道内烟道外烟尘质量浓度/(mg·m-3) 烟煤模式2522 褐煤模式1613氮氧化物质量浓度/(mg·m-3)<10烟气温度/℃31含氧体积分数/%20.4一氧化碳体积分数7×10-6

注:1)检测仪器为德国菲索STM225型检测仪

表2 复合肥装置排放尾气中固体颗粒和气态污染物检测数据

  

滤筒初始质量/g采样后质量/g净质量/mg采样体积/L烟尘质量浓度/(mg·m-3)1#1.07711.092014.9537.227.72#1.08221.126444.2536.882.33#1.09931.147748.4536.890.2

注:1)按照《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996)采样;2)检测仪器为崂应3012H型自动烟尘(气)测试仪;3)烟气流量约80 000 m3/h,氮氧化物、二氧化硫未检出,含氧体积分数20.9%;4)滤筒内部无可见杂质成分,增加的质量主要来自于干燥过程中携带的肥料细微颗粒及尿素挥发产生的气溶胶类物质

1.4 存在的问题

复合肥生产项目环评备案时的烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996),烟尘排放限值为120 mg/m3,原始设计烟囱高度为30 m,实际建成高度为50 m。2015年对环评进行了修订,将烟囱高度调整为50 m。2015年3月24日,新乡市环保局对项目组织了环保验收,验收标准为旋转造粒、烘干工段烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078—1996),烟尘、二氧化硫排放限值分别为200 mg/m3和850 mg/m3,验收结论为合格,但并未明确是实测值合格还是折算值合格。根据GB 9078—1996规定,过量空气系数为1.7,换算成基准氧含量为8.6%(体积分数,下同)。

3.1.2 燃气成本

2 原因分析

针对复合肥装置存在的问题,其原因分析如下。

(1) 复合肥装置采用旋转造粒生产工艺,决定了系统处于常压下运行,干燥机采用开口进料、负压工作,不可避免要吸入大量的空气,从而造成氧含量升高。

(2) 热风炉耗煤量较少,产生的高温烟气与大量的冷空气掺混,大大稀释了燃煤产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物,再经干燥、旋风除尘、重力除尘、文丘里洗涤除尘等工序后,排放尾气中的污染物浓度已经很低,重量法检测的粉尘主要来源于干燥过程。

(3) 工业炉窑是指直接用高温烟气加热工质、与粉状物料间接接触、不用空气稀释,从严格意义上讲,旋转造粒工艺不应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》,执行《大气污染物综合排放标准》更为合适。

癌前病变是由多种临床表现不同而组织病理学形态和生物学特征类似的疾病组成的实体[1]。组织病理表现为喉黏膜上皮生长异常或成熟异常及过分角化,在形态学上是一种良性病变,但比正常组织更易恶变。若在喉癌前病变阶段采取及时有效的干预手段,则能阻止恶性病变,降低癌变率。我科采用CO2激光显微手术治疗喉癌前病变,提高患者术后生存质量,缩短住院时间,并取得了满意疗效。现报道如下。

3 改造方案

优点:改造简单,改造工期较短;省去热风炉,污染物排放不必执行《工业炉窑大气污染物排放标准》,可按照现行的《大气污染物综合排放标准》执行,目前排放浓度符合标准要求;可以取消热风炉操作岗位,降低操作人员的劳动强度,改善作业环境;受氮肥生产系统的波动影响较小;资源可以回收利用,符合清洁生产要求。

3.1 方案一:燃煤改燃气

此方案是将燃料由燃煤改为燃气,即采用氮肥生产系统的弛放气作为燃料。燃煤改燃气通常采用燃烧机,具有自动化程度高、安全可靠的优点。结合湖南岳阳创新炉窑燃烧设备制造厂生产的设备,制定了燃煤改燃气方案。

优点:燃烧弛放气热效率较高,产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物浓度较低,利于环保达标。

1.4 统计学处理 采用SPSS 19.0分析数据。计数资料以例数及率描述,组间比较采用χ2检验(常规资料),等级资料则行秩和检验。计量数据资料以x±s表示,多时点观测数据行两因素重复测量方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验,组内两两比较采用差值t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

其中:P(kα)表示掌握知识点kα的协同成员集合,反映了知识点在协同成员中的分布情况;K(pi)表示协同成员pi掌握的知识点集合,反映了协同成员的知识掌握情况。

1 m3(标态)弛放气低位发热值15 069 kJ(3 600 kcal),燃气燃烧器平均燃气消耗量为914 m3/h(标态),动态燃气压力5~8 kPa,供热能力12 557 555 kJ/h(3 000 000 kcal/h),燃气温度为常温,安装燃烧器1只,燃烧效率≥95%,单台燃烧器价格约7万元,供货周期20 d。

2015年,河南省颁布了地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/ 1066—2015),规定在用炉窑自2017年1月1日起,烟尘、二氧化硫以及氮氧化物的排放限值分别执行30,200和400 mg/m3,按照基准氧含量9%分别计算折算值。但因此次检测烟气中氧含量接近大气中氧含量,折算系数高达120,即使实测浓度降至超低排放标准也无法保证烟尘、二氧化硫和氮氧化物的折算值达标。

3台热风炉消耗弛放气2 752 m3/h,弛放气价格0.27元/m3,燃气成本约为743元/h,年燃气成本约562万元。

3.1.3 优缺点对比

3.1.1 主要参数

目前,河南心连心化肥有限公司复合肥分公司二分厂造粒使用压力为1.3 MPa、温度为220 ℃的过热蒸汽,3条生产线最大用汽量为8~9 t/h,改用同样压力的饱和水即可满足造粒要求,由此测算新增蒸汽耗量约9 t。蒸汽价格按照80元/t计,用汽成本约720元/h,换热后的饱和水返回除氧器,可抵消部分成本。

3.2 方案二:改蒸汽加热

3.2.1 改造流程及投资

3.2.2 优缺点对比

缺点:改造难度较大,需对热风炉本体进行改造,铺设的管线较长,改造投资较大;弛放气属于危险气体,使用不当容易发生爆炸事故;燃气热风炉仍需按照GB 9078—1996执行,而旋转造粒工艺不可避免地要吸入大量空气,氧含量与大气基本相同,折算系数非常高,无法达到标准要求;受氮肥生产系统波动的影响大,一旦氮肥装置停车,弛放气停止供应,热风炉无法运行。

使用压力为1.3 MPa、温度为190 ℃的饱和蒸汽通过翅片式换热器加热空气,将空气由常温(冬季最低-10 ℃)加热至170 ℃,50 000 m3/h(标态)的冷空气需消耗蒸汽6 t/h,需换热面积2 200 m2,换热后蒸汽变为190 ℃的饱和水,换热器尺寸为2 800 mm×2 000 mm×1 700 mm,空气侧阻力为450 Pa,3台翅片式换热器的价格约为40万元。

根据河南心连心化肥有限公司复合肥分公司的生产现状,制定了2种改造方案并分析了各自的优缺点。

缺点:受蒸汽温度限制,无法满足更高的热风温度要求,需增设电加热装置,生产全固体配方肥料时将热风温度由170 ℃提高至300 ℃,消耗电能1 511 kW。

3.3 改造方案的确定

方案二不仅使工业园区内的资源得到了合理利用,而且是清洁能源,蒸汽产生的冷凝液可循环利用。因此,利用2016年11月生产淡季停车检修机会,采用方案二进行了改造。

4 改造后运行情况

自2016年11月29日河南心连心化肥有限公司复合肥分公司一车间和二车间生产装置开车后,蒸汽换热器相继投入使用,各温度数据统计如表3所示。

新时期高等教育改革,必须是追求更高质量的教育,并以更高质量为核心,深化教育改革创新。高校要树立多样化人才观念和人人成才观念,着力创新教育教学方法,重视拔尖人才培养,以全面提高大学生的素质和能力。

表3 蒸汽换热器投运后温度数据统计

  

车间肥料类型生产配方测温点温度/℃一车间尿基配方30⁃5⁃5蒸汽换热器进口160~16528⁃5⁃5干燥机进口130~13626⁃10⁃12干燥机出口43~57全固体配方17⁃17⁃17S蒸汽换热器进口165~168干燥机进口136~142干燥机出口50~57二车间尿基配方28⁃10⁃1218⁃15⁃13蒸汽换热器进口160~165干燥机进口130~136干燥机出口43~57

由表3可知,6个配方的复合肥分为尿基和硫基2种类型,除了全固体配方肥料17- 17- 17S外,其余均为尿基配方肥料。

生产尿基配方肥料时,蒸汽换热器的蒸汽进口阀开度约为2丝,平均台时产量在13 t左右,干燥机进口空气温度可达130 ℃以上,产品中水分质量分数可控制在0.38%~0.96%,平均控制在0.56%左右,产品颗粒强度在22.01~30.31 N/颗,达到指标要求。当水分质量分数低于1%时,继续降低水分含量的难度大大增加,即生产尿基配方肥料时,干燥机进口空气温度无需过高,控制在115~125 ℃即可,既可保证产品水分含量及强度满足要求,又可降低蒸汽消耗,从而降低生产成本。另外,在生产18- 15- 13尿基配方肥料时,台时产量可达16 t,产品中水分质量分数在0.7%~1.0%,产品颗粒强度在22~25 N/颗,各项工艺指标均能达到指标要求。因此生产尿基配方肥料时可尽量多使用尿液,既可提高物料温度和成球效果,同时产品外观有光泽、色泽较为均匀,而且含氮质量分数18%~20%、低磷配方肥料可采用全尿液生产。

生产全固体配方肥料时,干燥机进口空气温度控制在136~142 ℃,台时产量可维持在12 t,产品含水质量分数可控制在0.54%~1.08%,平均控制在0.8%左右,平均颗粒强度在24 N/颗左右。因本次生产的17- 17- 17S全固体配方肥料以硫酸钾为原料,未添加氯化铵,且磷酸一铵和硫酸钾的黏性较强,造粒效果较好,无法代表所有全固体配方肥料的生产状况,需要通过生产添加氯化铵的全固体配方肥料作进一步的观察。根据产品水分测定结果,采用普通粉状尿素,蒸汽量控制在660~990 kg/h,台时产量可提高1~2 t,预计水分质量分数可保持在1.1%左右,颗粒强度可达到20 N/颗以上。

DR受多种信号通路介导,如内质网应激、氧化与抗氧化防御系统、线粒体损伤和内皮祖细胞(endothelial progenitor cells,EPCs)功能障碍等是其致病的主要原因[10]。目前,DR发病机制尚未完全阐明,但高血糖等危险因素可诱发血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme,ACE)及其受体途径与多元醇-肌醇代谢途径反应加强、氧化应激反应增强、线粒体活性氧增多、自由基形成与清除失调、蛋白激酶C的激活、炎症反应及细胞因子表达增加等[11]。

5 结语

采用蒸汽换热器替代燃煤热风炉,不但实现了复合肥生产装置尾气中污染物的超低排放,而且通过清洁能源的合理利用,实现了使用前资源的共享、使用后资源的可持续循环利用,杜绝了燃气与燃煤产生的二次污染,具有显著的环保价值,值得推广。

分别在装瓶完成后的第1 d、3 d、5 d、7 d、9 d、11 d、15 d、20 d、25 d、30 d、35 d、40 d、45 d、50 d、55 d和60 d取样检测样品中的pH值第1 d、5 d、11 d、20 d、30 d、45 d和60 d取样检测各样品的乳酸菌、酵母菌、霉菌、好氧菌和大肠杆菌数量,每次处理取3个重复。

 
何指挥
《化肥工业》 2018年第01期
《化肥工业》2018年第01期文献

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