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水电站泄洪洞体型优化模型试验研究

更新时间:2016-07-05

0 引言

泄洪洞是水电站常用的泄水建筑物型式,多部分利用导流洞,以加快施工进度,节省工程投资,并为枢纽布置提供较大便利。泄洪洞进口与导流洞出口高差较大,泄流水头往往达数十米乃至百余米,使得洞内水流流速较高,易发生空化空蚀现象,导致泄洪洞破坏乃至威胁大坝安全。

电气设备的质量问题首先体现在安装方面,因为安装过程中的动、静触头无法实现完全的接触,或者是接触面积达不到安全性的需要,也可能是因为动力不足,也容易存在很多的安装操作失误的情况,从而导致了接触面积存在严重的电热氧化问题,在具体的应用过程中电阻增大,使得触头出现了强击电流,造成了触头出现了损伤的情况,使用寿命也无法满足使用的需要。其次,断路器中的弧触安装中存在很多的问题,比如接触力度不足等问题,使得在正常工作的过程中触头结构的温度持续的上升,使得温度过高而存在绝缘介质的分化,压力会急剧的提升,一旦操作不当就会出现因为温度超高而出现爆炸的危害,极易造成工程安全性无法满足要求[2]。

两组患者在各自治疗的基础上,进行针灸治疗。根据患者不同症状体征,辩证辨病取穴,在选取的穴道之间进行交替针刺,得气以后留针30min,每天进行一次,两周为一个疗程,连续进行两个疗程。

国内外学者对泄洪洞进行了诸多研究。庞昌俊等[1]分析了“龙抬头”泄洪洞的布置特点,介绍了“龙抬头”式泄洪洞进口段、“龙抬头”段、斜坡段、反弧段、直线段各部位体形设计公式;邓军等[2]采用计算流体力学软件Fluent,对某电站岸边泄洪洞进行了数值模拟研究,得到了泄流能力、压强沿程分布、水流空化数、通气设施进气量、空腔形态及挑距等,验证了数值模拟方法研究龙落尾式泄洪洞水流的可行性;夏庆福等[3]采用数值模拟与局部模型试验相结合的方法,对小湾泄洪洞新方案进行了研究和优化;陈华勇等[4]对旋流式竖井泄洪洞的水面线、壁面压力、水流流速等水力要素进行数值模拟,并通过试验对计算结果进行比较分析,验证了数值模拟研究旋流式竖井泄洪洞水力要素的可行性;田静等[5]对溪洛渡水电站泄洪洞进行了水工模型试验研究,分析出泄洪洞原设计体型存在的主要问题,对泄洪洞体型进行了优化,并进行了模型试验检验;井书光[6]结合某泄洪洞改建工程,对某“龙抬头”泄洪洞水力特性进行了数值模拟及模型试验研究;李松平[7]针对河口村水库泄洪洞,采用模型试验研究了泄洪洞泄流能力、水流流态、压力分布、空化空蚀、进出口体型等,并提出泄洪洞体型优化方案;张文远[8]通过水工模型试验,对吉音竖井旋流泄洪洞的水流流态、压力分布、流量系数等水力特性进行了研究;郑文新[9]针对大北沟水库泄洪排沙洞,就其改建设计方案合理性进行了试验研究,提出了泄洪洞体型修改方案。诸多研究成果对于提高泄洪洞设计水平,保障工程安全做作出了突出贡献。但工程实际情况千差万别,影响其安全的因素众多,不能照搬某一个或几个工程经验,直接确定本工程设计参数。因此,文中通过整体水工模型试验,研究验证石头峡水电站泄洪洞设计合理性,对泄洪洞“龙抬头”段、出口挑坎进行优化,以为工程的安全设计提供科学依据。

1 工程概况

石头峡水电站位于青海省门源县大通河上,是“引大济湟”跨流域调水工程的龙头水库,为Ⅱ等大(2)型工程。枢纽建筑物主要由混凝土面板堆石坝、溢洪道、导流泄洪洞、引水系统和发电系统等组成。泄洪洞布置在大坝左岸山体,为导流与泄洪合一型式,泄洪洞进口段为有压短洞,采用弧形闸门控制泄流,后半部分利用原导流洞,泄洪洞与原导流洞采用“龙抬头”型式连接。设计水位3 087.02 m时,泄洪洞闸门全开下泄流量为539.96 m3/s;校核水位3 088.54 m时,泄洪洞闸门全开下泄流量为546.37 m3/s[10]

2 模型设计制作

2.1 模型设计

试验中,时均压力用测压管测量;流速采用毕托管和旋浆流速仪测量;水位用水位测针测量,流量采用四角量水堰测量,采用文献[12]中公式计算流量:

表1 各主要物理量相似比尺

物理量 长度流λL时间λt速度λv λQ糙率λn压强λP

2.2 模型制作与量测

泄洪洞整体模型采用有机玻璃制作,以便观察水流流态;库区模拟范围为泄洪洞进水口前160 m,进水口左右各90 m,下游河道模拟范围为自泄洪洞出口以下260 m,库区地貌、下游河道和坝体表面皆以水泥砂浆抹面。制作模型地形时采用断面法,断面疏密程度取决于地形的复杂程度[10]

采用10G EPON升级改造,利旧现有ODN、分光比、用户配线光缆等,只需新增10G EPON PON口,用户终端两块费用,小区渗透率按60%考虑,初期10G EPON终端按用户20%替换,合计51台,估列费用如下;

模型按重力相似准则[11]设计,为正态模型,考虑供水能力、场地大小及市售试验材料糙率,选定模型几何比尺为1∶54.54。其他物理量相似比尺见表1。

1)水流流态。库水位较低(低于3 070 m)时,由闸室孔口射出的水流轨迹方程较“瘦”,渥奇段底面对水流有一定顶托作用,渥奇段水流流态较平稳,水舌基本贴底。随着库水位增加,闸室出口水流流速加大,明显呈射流状态,“龙抬头”段水舌有脱壁的趋势,沿程水深变化较大。试验发现,“龙抬头”段中部偏下位置,水深最小,在反弧段又增加。同时,水面比较粗糙,无稳定且平顺的水面。库水位3 080 m以上,尤其达到或超过设计水位时,射流冲击洞顶。

3 原设计体型试验成果分析

原设计体型泄洪洞进口段曲线及闸门槽等部位均未出现负压,不易发生空蚀现象。存在的问题是:设计及校核水位下、闸门全开时,“龙抬头”段呈明满流交替状态,射流冲击洞顶,不利于泄洪洞安全运行。分析原因认为:闸室出口段与泄洪洞斜坡段竖曲线采用圆弧,不符合自由射流水流运动轨迹,使得水流流态较差,需优化泄洪洞体型。

4 泄洪洞体型优化

4.1 “龙抬头”段体型优化

4.1.1 泄洪洞修改方案Ⅰ试验成果

为消除原设计体型泄洪洞“龙抬头”段不良水流流态,提出泄洪洞修改方案Ⅰ:闸室出口段与泄洪洞斜坡段竖曲线改为渥奇曲线,曲线方程为x2=150y;“龙抬头”段断面由圆形改成城门洞型。

式中:Q——流量,m3/min;k——系数k=107.1+H——量水堰堰顶水头,m;B——量水堰堰宽,m;b——量水堰缺口宽度,m;D——量水堰底部至缺口处高度,m。

4.2.1 原设计挑坎试验成果

3)压力分布。在泄洪洞进口段布置21个测压点,“龙抬头”段布置25个测压点,以量测泄洪洞壁面压强,评估发生空蚀的可能性。

试验发现,泄洪洞进口段各部位压力较高,不存在负压,发生空蚀的可能性较小。在检修闸门后顶板(压坡段)处,特别是通气孔位置,设计水位下压力为15.0×9.8 kPa。因此,在此部位设置通气孔不能达到给闸后明流段通气的目的。

2)在一定真空度的情况下, 增大吸孔直径可以增大吸种高度,种子在同一处所受的吸附力将变大,但是吸孔直径一定要小于种子直径。

为消除修改方案Ⅰ存在的渥奇段负压较大、流态较差等问题,提出修改方案Ⅱ:将“龙抬头”段渥奇曲线方程由x2=150y修改为x2=300y,增大渥奇系数,放缓渥奇段斜率,增加壁面对水流顶托作用,以增大壁面压力;在闸室设置突扩突跌设施。

4.1.2泄洪洞修改方案Ⅱ试验成果

修改方案Ⅰ渥奇段方程斜率较大,库水位从3 058.37 m至校核水位3 088.54 m区间,渥奇段都测得了负压,且库水位越高,负压值越大。泄洪洞最大负压出现在“龙抬头”段起始端距渥奇段起始点约10 m处,设计水位时为-3.82×9.8 kPa,校核水位时为-4.31×9.8 kPa。分析原因认为:渥奇曲线方程(x2=150y)的斜率偏大,致使射流水舌有脱壁的趋势。按照我国相关规范要求,泄水建筑物壁面负压不得超过(-3~-6)×9.8 kPa。因此,需进一步优化渥奇段体型,以减小负压值和负压范围,避免发生空蚀。

根据项目区实际情况和治理目标,并遵循自然规律和经济规律,因地制宜地提出治理标准。主要遵循以下原则:与骨干河道及上下游相协调原则,与区域经济发展相协调原则,与前置规划文件相协调原则,与相关规范相协调原则。

很多中小学管理者都认为学校是教书育人的地方,主要工作是教育教学,因此就把主要的工作重点放在了教学一线上,认为财务管理只是教学的辅助工作,没有给予充分的重视,这就导致了中小学财务管理过程中的内控制度未能及时制定并落实,更甚者诸多学校根本不设置财务部门,将财务工作的人员和职能划归到后勤部门或校长办公室,由非专业的部门负责学校教育资金的使用、教育设备的管理,这必然导致中小学财务管理的混乱;同时,部分中小学的财务岗位是由学校财务主管领导兼任,丝毫没有注意岗位不相容的问题,这更给了学校部分管理人员利用职务之便侵吞国有资产的可能,这都与学校管理者对财务管理中的内控未给予必要的重视有关。

1)水流流态。由于“龙抬头”段壁面斜率放缓,壁面对水流顶托作用显著,水流脱壁现象得到遏制,设计及校核水位下,“龙抬头”段水流平顺,未发生水流冲击洞顶现象。

2)压力分布。在闸室突扩突跌段与“龙抬头”段共布置38根测压管。试验发现,修改方案Ⅱ渥奇段壁面压力得到提高,设计及校核水位下均未测得负压,且水流流态良好,说明优化体型设计合理,减蚀作用明显。设计水位下“龙抬头”段壁面压力见图1。闸室突扩突跌段亦未测得负压,故此处掺气效果有待评估。

图1 设计水位下修改方案Ⅱ“龙抬头”段压力分布

4.2 泄洪洞出口挑坎优化

2)泄流能力。设计水位时,泄流量比设计计算值大21%,泄洪洞泄流能力满足要求。

原设计挑坎为等宽挑坎,试验发现,设计水位下水舌挑距为67.0 m,校核水位下挑距为69.0 m。存在的问题是:水舌方向(即泄洪洞轴线方向)与河道轴线的夹角太大,约为70°。水舌落入河道后直接冲向对岸,可能严重冲刷河岸。因此,需对挑坎体型进行优化,调整水舌的出射角度,使得水舌尽量归槽。

针对目前的市场形势,国内出现了两种CDM开发模式。一是先签订减排量购买协议,由买家承担前期开发成本和风险的双边模式。二是由业主承担前期开发成本和风险、待项目注册成功后再寻找买家的单边模式。

4.2.2 修改后挑坎试验成果

针对原设计挑坎挑射水舌与河道夹角较大,易冲刷河岸的问题,采用扩散挑坎,以利于水舌归槽。经优化后,设计水位时扩散挑坎水舌挑距为79.1 m,校核水位下挑距为80.7 m。水舌经挑坎后呈冠状,水冠宽约15 m。水舌出射角度得到调整,水流基本归槽。

5 结语

采用水工模型试验方法对石头峡水电站泄洪洞进行了研究,指出设计体型存在的问题,对泄洪洞渥奇段、出口挑坎进行了优化。

2.通过对折现率R取9%~11%的值,g取2%~6%,计算永续增长(第二种情况)和零增长(第三种情况)模型下的不同的投资因子,见表1和表2:

1)设计体型泄洪洞,泄流水头较高时,洞内呈明满流交替状态,射流水舌冲击洞顶,不利于泄洪洞安全。

2)修改方案Ⅰ泄洪洞,泄流水头较低时,洞内水流流态较平稳,水舌基本贴底;泄流水头较大时,“龙抬头”段水舌有脱壁的趋势。设计及校核水位下,洞内最大负压值分别为-3.82×9.8 kPa、-4.31×9.8 kPa,不满足相关规范要求。

3)修改方案Ⅱ泄洪洞,设计及校核水位下,“龙抬头”段水流平顺,未发生水流冲击洞顶现象,渥奇段未测得负压,渥奇段体型优化方案合理。

4)原设计挑坎为等宽挑坎,挑流水舌落入河道后冲向对岸,易淘刷岸坡;采用扩散挑坎后,水舌出射角度得到调整,水流基本归槽。

[参 考 文 献]

[1]庞昌俊,苑亚珍.大型“龙抬头”明流泄洪洞的体形设计[J].水力发电,1992(8):23-28.

[2]邓军,许唯临,雷军.高水头岸边泄洪洞水力特性的数值模拟[J].水利学报,2005,36(10):1209-1212,1218.

[3]夏庆福,孙双科,王晓松.小湾水电站泄洪洞水力学问题试验和数值模拟研究[J].水利水电技术,2005(10):12-16.

[4]陈华勇,邓军,胡静.旋流式竖井泄洪洞水力要素的数值模拟与试验研究[J].水力发电,2008,34(3(10):79-82.

[5]田静,罗全胜.溪洛渡水电站泄洪洞水工模型试验研究[J].人民长江,2009,40(7):70-72.

[6]井书光,高学平,韩云鹏.龙抬头泄洪洞水力特性研究[J].水利水电技术,2013,44(6):47-50.

[7]李松平,赵玉良,赵雪萍.河口村水库泄洪洞水工模型试验研究[J].人民黄河,2015,37(01):119-120.

[8]张文远,张东,杨帆.吉音水利枢纽竖井旋流泄洪洞水力特性试验研究[J].水利水电技术,2015,46(11):130-133.

[9]郑文新.大北沟水库泄洪排沙洞改建方案水工试验[J].东北水利水电,2008(06).

[10]天津大学.石头峡水电站泄水系统水工模型试验研究报告[R].天津:天津大学水利水电工程系,2009.

[11]左东启,王世夏,刘大恺.模型试验的理论和方法[M].北京:水利电力出版社,1984.

[12]华东水利学院.模型试验量测技术[M].北京:水利电力出版社,1984.

胡良才,陈林,李会平,郭大平
《东北水利水电》 2018年第05期
《东北水利水电》2018年第05期文献

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